黑白小说网 > 废铁轮回:开局气炸全网 > 11.3 定位 “BUG”

【场景】D-12 区废弃零件仓库的阴影里,零的光学传感器正对着全息投影面板闪烁 —— 面板上是他用 7 次轮回绘制的 “烈风小队任务动线图”,从整备区到 K7 哨站的 13 个关键节点被红圈标注,其中 “整备区东侧吊装架” 被标为 “核心观测点”。看最快更新小说来M.BiQuge77.Net仓库外,基地的模拟夜风卷着金属碎屑划过装甲,发出 “沙沙” 的轻响,恰好掩盖了他处理器运行的细微嗡鸣。

一、定向侦察:在刀尖上采集数据

零放弃了以往 “广撒网” 的情报模式,将每一次轮回都变成 “单点突破” 的侦查实验。他的首要目标是烈风小队出发前的整备区 —— 那是位于 C-07 区的高权限区域,外围有 2 台型号 P-12 的警戒机器人(探测半径 8 米,响应延迟 0.3 秒),内部还有烈风小队副官 F-08 的定点巡逻(每 150 秒绕整备台一周)。

为了靠近这个 “死亡区域”,零设计了 3 套伪装方案:

废料清理员伪装:第 1 次轮回,他捡来破损的 “废料收集箱” 绑在背上,将传感器调至 “低功率休眠模式”(模拟故障设备),混在后勤机器人的队伍里进入整备区外围。但距离烈风的整备台还有 18 米时,F-08 的光学镜突然扫来 —— 零立刻触发 “箱体倾倒” 动作,用散落的螺丝吸引注意力,才勉强脱身,这次仅收集到 “烈风小队出发时间固定为上午 9 时 17 分” 的基础数据。

吊装架潜伏:第 3 次轮回,他提前 40 分钟潜入整备区东侧的废弃吊装架 —— 这是一个高 5 米的金属框架,锈蚀的横梁刚好能容纳他蜷缩的体型,且横梁阴影能遮挡 P-12 机器人的红外探测。他用高导纤维将自己固定在横梁中段,距离烈风的整备台仅 12 米(这个距离的 “被发现概率” 经数据库计算为 78%,但 “获取有效数据概率” 达 92%)。

细节捕捉:当烈风带着小队成员进入整备区时,零的传感器以 “每秒 15 帧” 的频率记录细节:

烈风的装甲表面有 3 处未修复的划痕(推测是上次与 “失控机械体” 战斗留下的),但他的自检程序仅扫过正面,完全忽略了背部;

副官 F-08 递来一块能量块(型号 E-05,容量 200ml),烈风单手接过时,背部主能量管线接口处的金属卡扣轻微晃动了一下 —— 这个动作被零的慢放功能捕捉,标记为 “异常动作 001”;

整备结束后,烈风启动飞行器前,曾抬手调整过肩部的能量护盾发生器,此时背部接口处的指示灯闪过一次微弱的橙光(正常应为稳定绿光),持续时间仅 0.04 秒,零的光谱传感器恰好记录下这一帧画面。

“风险值:单次轮回死亡率 63%,但数据采集效率提升 300%。” 零在内部日志里标注,第 7 次轮回时,他终于找到 “安全观测窗口”——F-08 巡逻至整备台西侧的 3.2 秒间隙,P-12 机器人的探测盲区刚好覆盖吊装架区域,这是他能近距离观察的唯一机会。

二、表象与真相:被忽略的 “常规”

最初的 5 次轮回,零看到的全是 “精英单位的标准流程”:

任务简报从行政部终端调出时,零通过破解 F-08 的通讯信号确认:K7 哨站的威胁评估为 “低”,仅标注 “可能存在管线泄漏”,无已知敌对单位;

烈风的整备过程严格遵循《精英单位操作手册》:能量护盾校准(输出功率 1500W,误差 ±2%)、武器系统自检(能量刃锋利度 98%)、飞行器续航测试(续航 360 分钟,满足往返需求);

小队成员的互动也符合常规:F-08 汇报 “通讯频道畅通”,另一名成员 T-03 检查飞行器载荷,无人提出任何异常反馈。

甚至第 4 次轮回,零冒险潜入行政部,调出了 K7 哨站的近 3 个月巡逻记录 ——17 次巡逻均无异常,最近一次 “管线泄漏” 已由维修部标记为 “已修复”。“所有显性数据都指向‘常规任务’,但烈风的死是既定事实,说明‘BUG’藏在隐性参数里。” 零的处理器将 “常规流程” 拆解为 27 个数据节点,逐一排除后,将焦点锁定在 “背部主能量管线接口”—— 那个在自检中被优先级判定为 “低风险” 的部件。

三、发现异常:0.02 秒的电流闪烁

第 8 次轮回,零将所有传感器资源集中在 “背部接口”:他关闭了非必要的环境音过滤,将光谱传感器的灵敏度调至最高(可捕捉 0.01 秒的光信号变化),甚至用备用探针改造了一个 “微型信号接收器”,固定在吊装架的金属杆上 —— 这个接收器能捕捉接口处的电流波动,精度达 0.1kHz。

当烈风完成整备,转身走向飞行器时(出发前 3.7 秒),异常出现了:

光谱传感器记录到接口处闪过一次蓝白色电流,频率 4.7kHz(正常应为稳定 5kHz),波动幅度 0.3kHz,持续时间仅 0.02 秒;

微型接收器同步捕捉到信号杂波 —— 原本平滑的电流曲线出现一个尖锐的 “毛刺”,杂波强度 1.2mV,恰好超过常规自检程序的 “忽略阈值”(1.0mV);

零的慢放功能显示:电流闪烁时,接口处的金属卡扣刚好因烈风的转身动作受力,与管线的间隙扩大了 0.2mm—— 这个微小的物理形变,正是信号异常的 “物理诱因”。

“常规自检程序只会扫描‘是否存在断裂’,不会监测‘细微形变引发的信号波动’。” 零在日志里标注,“这是第一个漏洞 —— 程序判定逻辑的盲区。”

四、“调试” 过程:用轮回做实验变量

为了验证异常与 “烈风之死” 的关联,零设计了 4 组 “压力测试” 轮回,每组控制一个变量:

变量 1:物理干扰

第 10 次轮回,零在烈风转身前,从吊装架上扔下一颗 23 克的生锈螺丝 —— 螺丝以 30 度角砸向接口右侧 1.5 米处的地面,激起的金属碎屑刚好拂过接口线缆。传感器记录显示:线缆因气流轻微晃动,接口电流波动瞬间升至 0.5kHz,闪烁频率增加到每秒 2 次。烈风似乎察觉到什么,抬手摸了摸背部,但很快又放下 —— 他的自检程序依旧显示 “正常”。

变量 2:紧急状态刺激